高鋁粉煤灰預(yù)脫硅一堿石灰燒結(jié)法工藝路線是由大唐國際與清華大學(xué)和清華同方合作,經(jīng)過8年自主開發(fā)的高鋁粉煤灰生產(chǎn)冶金級(jí)氧化鋁并聯(lián)產(chǎn)活性硅酸鈣化工填料和硅酸二鈣水泥熟料的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)脫硅粉煤灰漿液分離與洗滌是高鋁粉煤灰預(yù)脫硅工序后針對(duì)脫硅粉煤灰漿液的處理環(huán)節(jié)。
目前脫硅粉煤灰漿液分離與洗滌采用平盤過濾機(jī)進(jìn)行真空過濾,濾餅含水率在40左右。從生產(chǎn)實(shí)踐來看,有產(chǎn)能低、生產(chǎn)連續(xù)性差、過濾性能惡化快等缺陷。這種缺陷從表現(xiàn)上看是由平盤過濾機(jī)的螺旋卸料造成在盤面上始終會(huì)殘留―層濾餅,稱為殘留濾餅層,殘留濾餅層導(dǎo)致過濾性能極差;其深層次的原因?yàn)槊摴璺勖夯抑泄杷徕c溶液造成脫硅粉煤灰濾餅致密、板結(jié)、透氣率差,同時(shí)也導(dǎo)致濾布的孔隙逐步被堵死。
殘留濾餅層厚度一般為5mm左右,對(duì)于性能疏松、吸水性差的物料(如氫氧化鋁),其作為濾布上的一層過濾介質(zhì)不僅不影響過濾,而且作為―層過濾介質(zhì)有助于降低濾液的浮游物;但是對(duì)于吸水性強(qiáng)、易形成致密層的物料(如硅酸鈉的脫硅粉煤灰),殘余濾餅層隨著過濾時(shí)間的延長,會(huì)逐漸板結(jié),造成透氣能力越來越差,嚴(yán)重影響過濾過程的正常進(jìn)行。
-22基金項(xiàng)目:國家“十一五”科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2009BAB49B00)在脫硅粉煤灰分離與試車過程中,針對(duì)殘余濾餅層的處理,采取高壓風(fēng)反吹、高壓水沖洗和高壓水切割等多種措施取得了定效果,但仍然難以滿足連續(xù)生產(chǎn)要求。為了徹底解決殘余濾餅層帶來的影響,引入磷酸行業(yè)常用的翻盤過濾機(jī)來處理脫硅粉煤灰漿液69. 2試驗(yàn)設(shè)計(jì)2.1試驗(yàn)?zāi)康呐c內(nèi)容本試驗(yàn)主要采用翻盤過濾機(jī),試驗(yàn)測定翻盤過濾機(jī)用于脫硅粉煤灰漿液過濾的單位產(chǎn)能、濾餅含水率、濾液物等參數(shù),以期考察翻盤過濾機(jī)在脫硅粉煤灰漿液過濾的適用性。并與與平盤過濾機(jī)進(jìn)行對(duì)比,從產(chǎn)能、濾液固含、濾餅含水率、生產(chǎn)連續(xù)性等各方面進(jìn)行比較,為后續(xù)設(shè)計(jì)和設(shè)備選型提供依據(jù)。
2.2試驗(yàn)條件本試驗(yàn)選用某化工機(jī)械廠提供的試驗(yàn)機(jī),真空泵與氣液分離罐為試驗(yàn)機(jī)自備。試驗(yàn)機(jī)的主要參數(shù)見表1.試驗(yàn)物料為用經(jīng)過緩沖槽和調(diào)配槽的脫硅粉煤灰漿液,分為4種,具體見表2.表1試驗(yàn)機(jī)主要運(yùn)行參數(shù)項(xiàng)目過濾面積濾盤規(guī)格抽氣量真空度指標(biāo)表2物料特性物料號(hào)物料名稱料漿特性1低溫脫硅粉煤灰漿液漿液為調(diào)配槽內(nèi)的脫硅粉煤灰漿液,低溫停留時(shí)間超過10h2高溫脫硅灰漿液漿液為緩沖槽內(nèi)的脫硅粉煤灰漿液,低溫停留時(shí)間超過10h,高溫停留時(shí)間超過3h3添加7石灰石的脫硅粉煤灰漿液漿液為緩沖槽內(nèi)添加7石灰石的脫硅粉煤灰漿液,停留時(shí)間約1h4添加原粉煤灰的高溫脫硅灰漿液漿液為緩沖槽內(nèi)的脫硅粉煤灰漿液,原粉煤灰加入后高溫停留時(shí)間不超過2h由于濾布初次過濾,孔隙度較高導(dǎo)致浮游物較高。
2.3試驗(yàn)方法不同性質(zhì)漿液過濾時(shí)間對(duì)比不同性質(zhì)漿液過濾的濾液浮游物含量對(duì)比將1m2翻盤過濾機(jī)(試驗(yàn)機(jī))置于預(yù)脫硅緩沖槽附近,從緩沖槽和調(diào)配槽使用泵將漿液輸送到過濾機(jī),開啟真空泵,真空度0. 06MPa開始計(jì)時(shí),真空度降低到0. 04MPa停止計(jì)時(shí),傾翻卸料,卸料后觀察濾布狀態(tài)。
3試驗(yàn)結(jié)果與分析3.1過濾時(shí)間對(duì)比示出3種物料在達(dá)到同樣濾餅厚度條件下的過濾時(shí)間的對(duì)比??梢钥闯?,加入石灰石的脫硅粉煤灰漿液過濾時(shí)間要遠(yuǎn)短于不加石灰石的。主要原因?yàn)槭沂募尤?,在濾餅中形成了骨架,起到了骨架助濾的作用。同時(shí)石灰石的加入,降低了硅酸鈉溶液濃度,這使得漿液粘度的減低,有利于進(jìn)行過濾。
3.2濾液浮游物含量對(duì)比示出2種料漿過濾的濾液浮游物含量對(duì)比??梢钥闯觯瑹o論是加石灰石還是未加石灰石的脫硅粉煤灰漿液,濾液的浮游物含量基本在10g/L以下,集中在5g/L左右,雖高于設(shè)計(jì)要求的2g/L的浮游物含量,但也在后續(xù)工序精濾設(shè)備的處理范圍內(nèi)。圖中兩個(gè)點(diǎn)高于10g/L,可能是3.3濾餅含水率對(duì)比At試驗(yàn)機(jī)濾盤面積,m2 T―過濾時(shí)間,a――濾餅含水率,Qd――設(shè)計(jì)抽氣量,m3/min Q試驗(yàn)機(jī)抽氣量,m3/min Ae―翻盤過濾機(jī)有效面積,m2A試驗(yàn)機(jī)濾盤面積,m2示出2種料漿過濾后濾餅的含水率。從中可以看出,無論是加了石灰石還是未加石灰石的脫硅粉煤灰漿液,粉煤灰濾餅的含水率集中在40左右;但同時(shí)可以看出,加入石灰石后濾餅含水率有適當(dāng)增加,這可能是由于加入石灰石后,濾餅易于龜裂,易于跑真空,同時(shí)濾餅相對(duì)疏松,過濾時(shí)間短,濾餅含水率較高。
不同性質(zhì)漿液過濾的濾餅含水率對(duì)比4產(chǎn)能估算表3通過濾餅量計(jì)算的產(chǎn)能序號(hào)過濾時(shí)間T(s)濾餅厚度L(mm)濾餅含水率)翻盤過濾機(jī)選取3料漿,漿液為添加石灰石的粉煤灰漿液,通過濾餅量計(jì)算生產(chǎn)能力。計(jì)算公式見式(1)。其中試驗(yàn)機(jī)濾盤面積為1m2,55m2翻盤過濾機(jī)有效面積為46m2,濾餅容重為1200kg/m3,設(shè)計(jì)抽氣量為5.82m3/min.表3列出了產(chǎn)能計(jì)算結(jié)果。
同樣,可通過漿液進(jìn)料量計(jì)算過濾機(jī)產(chǎn)能。
表4列出了產(chǎn)能計(jì)算結(jié)果。通過表3和表4對(duì)比分析可知,兩種方式計(jì)算的過濾機(jī)產(chǎn)能基本致。同時(shí)也可以看出,通過合理調(diào)節(jié)漿液進(jìn)料量和過濾時(shí)間,在目前的試驗(yàn)條件下,55m2翻盤過濾機(jī)的產(chǎn)能能達(dá)到30~45t/h的干基粉煤灰產(chǎn)能。
表4通過漿液進(jìn)料量計(jì)算的產(chǎn)能序號(hào)進(jìn)料量V(m3)進(jìn)料濃度as過濾時(shí)間T(s)濾液含固量翻盤過濾機(jī)產(chǎn)能W(t/h)針對(duì)脫硅粉煤灰漿液分離與洗滌采用平盤過殘余濾餅全部卸除,有利于后續(xù)濾布的洗滌與再生。
使用翻盤過濾機(jī)濾餅含水率基本保持在40以下,與平盤過濾機(jī)相比,濾餅含水率基本相同。過濾后濾液浮游物保持在5g/L左右,對(duì)后續(xù)的活性硅酸鈣工序不會(huì)造成大的影響。同時(shí)可經(jīng)過進(jìn)一步濾布選型將濾液浮游物保持在規(guī)定的范圍之下。
在目前的試驗(yàn)數(shù)據(jù)下,如果控制粉煤灰預(yù)脫硅反應(yīng),將液相中Nk和Si2控制在相對(duì)較低的水平,有利于縮短過濾所用的時(shí)間,同時(shí)控制脫硅反應(yīng)后的停留時(shí)間,55m2翻盤過濾機(jī)能達(dá)到30t/h的干基粉煤灰產(chǎn)能。
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